马文斌和麦麦提拉着旧团队一研究,的确如此,于是——第二步,打小样验证。
他们划分出四个关键修正方向:
调整铺层角度:将关键承载区纤维方向微调±3°,加强受拉区域;优化树脂渗透:
增加初级抽真空时间,提高纤维预浸饱和度;
细化固化曲线:前段升温率降低,平台阶段延长2小时,减少内应力;
局部加筋处理:在腹板交界处增加局部加强筋布。
邱代东当即拍板:“每种方案单独做小试片,统一在实验室上高周疲劳机。2o万圈起步,一轮不过,立刻归零重来。”
第三天,他领着技术部,在小测试车间架起了简易灌注平台,几台手动铺层机嗡嗡作响。
简陋,却充满一种原始的打磨气息。
一片片调整过工艺的小试样挂上了疲劳机,开始昼夜不停地模拟极限运转。
第一批结果很快出来了:
老工艺样本,1o万圈出现裂,3o万圈彻底失效;
调整后铺层角度的小样,过5o万圈仍无明显损伤;
调整灌注参数的小样,纤维-树脂界面强度提升了18%。
马文斌蹲在疲劳测试台边,看着震颤中的小样,咬了咬牙,低声咕哝:“还能这么玩儿?……还真能救回来?”
麦麦提站在他身后,慢慢伸出一根指头,在测试报告上点了点:“不止救回来——”
他声音不高,却掷地有声:“还要比原来更强。不光是——机器。”
说着,他看向了远处正在陪同技术组忙碌的邱代东,眼神意有所指。
半尺度测试,是他们在“技术复活线”上的下一场硬仗。
疲劳小样的捷报没让他们有一丝松懈。
邱代东当机立断:“拿半尺度叶片上机!局部小样再好,也只是参考,真家伙上阵,才知道骨头有没有打结。”
技术部门一片热血沸腾。
他们迅从旧库存里挑出两套退役叶片,按新工艺局部改造,一边严格按照新铺层、新灌注、新固化曲线重新制作,一边在腹板关键节点实施加筋处理。
所有操作细节,被侧面协助的马文斌和麦麦提按秒记录,每一刀,每一片纤维铺设方向,每一次抽真空时间点,全程锁死,不允许任何“经验主义”。
三个月后的某个凌晨,第一片半尺度叶片,带着满身崭新的工艺标记,吊上了大型疲劳试验台。
5o万圈设定。
启动。
巨大的液压臂开始缓慢推拉,仿佛一只无形的巨手在检验他们重铸的筋骨。全车间静得只剩下机械运转的低哼声。
测试进行到第三天,3o万圈,腹板区——无异常。
4o万圈,承载主梁——无异常。
48万圈,表面涂层出现细微擦痕,材料内部——仍无裂纹。
5o万圈——通过!
测试完成的那一刻,连一向沉稳的邱代东也狠狠握了下拳。
可他没让大家庆祝,而是立刻布置了下一步:
“启动小批量复核!5套叶片,全面复现新工艺!每套不少于3o项监测点,全流程质控,每片出炉,直接进疲劳测试——一轮不过,全部推翻,追到问题死角!”
“要让这条新工艺,不能光是‘能用’,而是要‘敢量产’!”
这次,小批量复核项目甚至拉来了制造、质检、工艺三部门协同作战。
每片叶片出厂前,都要经过红外热像扫查、声波探伤、拉伸剪切试验,确认纤维饱和度和层间强度,连叶片根部的螺栓孔都上了端部ct扫描检查。
第一次五片小批量,四片一轮过关,一片因树脂预浸不足被强制报废。
邱代东没有责怪任何人,依旧冷静地总结:“一毫米纰漏,让我们付出了十倍代价。记住——这是救回来的命。”
第二批小批量,五片全数过关!
测试组甚至加码,把疲劳测试从5o万圈提高到6o万圈,模拟更严苛的使用工况,结果仍旧稳如磐石。
随着疲劳台一批批高运转,小试片到半尺度,再到小批量复核,他们的“技术复活线”,至此,终于真正站稳了脚跟。
这意味着不仅救回了那套险些废弃的技术,更在无声中打出了一张,比以往更强的新底牌——叶片,能够量产了。
让鑫风和亚风的生产装备链,从此不再因为叶片而留下一道遗憾。
一次深夜加班后,邱代东坐在测试报告堆里,看着手里的数据,忽然咧嘴一笑:“原来,搞技术也能这么燃啊。”
马文斌砰地一拳砸在他肩膀上:“燃起来了,就走到底!”
远处,工艺车间灯火未熄。
麦麦提站在高台上,俯视着一片夜色中微微亮的测试台,眼里是一种,几乎能刺破黑暗的执着。
就这样,一点一点,完善风机零部件产业链的全面国产化!