天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波就进了维修间。开窗通风,打扫卫生,清点工具:活口扳手、套筒、梅花扳手、手锤、大撬棍、扁铲、锉刀、黄油枪、链条、链扣、轴承、油封、密封垫、螺栓、螺母、销子、卡簧、钢丝绳、铁丝、撬杠、手拉葫芦全部备齐,摆得整整齐齐,等报修电话。
七点半,中控室紧急喊:维修班快!原料提升机跳停,链条掉了,皮带跑偏,料下不来,生产线卡壳了!
王师傅抓上扳手、撬棍,李伟背上新链条、链扣、轴承,刘波提上手拉葫芦、梯子、大锤,三人一路小跑往原料车间赶。
到现场一看:提升机链条松旷严重,链节磨损拉长,主动轮齿面磨平,尾部张紧装置失效,皮带向一边跑偏,护罩变形,料斗刮壳。底下堆了一堆料,电机保护跳闸,根本开不起来。
王师傅先拉闸断电,挂好“禁止合闸”警示牌。
“紧张紧、接链条、换齿轮、调跑偏、校护罩。”
刘波爬上提升机上部,用手拉葫芦把机头吊稳,李伟拆旧链条,截掉磨损严重的链节,换上新链扣,重新对接涨紧。王师傅调整尾部丝杆,把链条张紧到位,打磨刮壳的料斗,校正跑偏的皮带,矫正变形的护罩。
处理完,手动盘车轻松,无卡滞。送电试机,链条平稳运转,不跳、不刮、不跑偏,上料顺畅。
工具还没收拾完,破碎岗位又喊:王师傅!破碎机闷车,转不动,机身震得厉害,再开就要打坏齿轮!
三人立刻冲过去。破碎机进料口堆料过多,转子积料黏死,锤头磨损短缺,衬板松动脱落,轴承间隙过大,地脚螺栓松动,三角皮带打滑,齿轮箱缺油。
王师傅断电挂牌,李伟拿上锤头、衬板、轴承、皮带,刘波抄起铁锹、撬棍、大锤。
“清闷料、换锤头、紧衬板、调轴承、紧地脚、补齿轮油。”
刘波用铁锹把进料口和机腔内的积料一点点清出来,李伟拆开机壳,更换磨损严重的锤头,紧固松动的衬板,调整轴承间隙,更换老化的三角带。王师傅紧固全部地脚螺栓,给齿轮箱加注齿轮油,校正转子动平衡。
清理检修完,盘车轻松,无异响。启动试车,破碎机运转平稳,震动小,声音正常,进料出料顺畅,不再闷车。
刚喘口气,制粒岗位又跑过来:师傅快!制粒机压辊不转,出料不均,温度上不去,颗粒不成型!
三人赶过去检查:压辊轴承抱死,油脂干结,刮刀变形,环模堵塞,喂料刮板磨损,传动皮带松,蒸汽阀门开度不够。
停机断电,问题一堆。
“换压辊、通环模、校刮刀、紧皮带、调蒸汽。”
李伟拆出抱死的压辊,更换新轴承,加注高温润滑脂。刘波用钢钎打通堵死的环模孔,矫正变形的刮刀,更换喂料刮板,张紧传动皮带。王师傅调整蒸汽压力和开度,保证制粒温度,反复调试出料。
试机后,压辊转动灵活,环模出料均匀,颗粒成型好,温度正常,制粒稳定。
快到中午,锅炉岗位又急喊:锅炉引风机震动大,轴承烫手,风叶响得吓人,不敢开!
三人赶到锅炉房,引风机叶轮积灰严重,转子不平衡,轴承磨损,进风口滤网堵塞,机壳漏风,联轴器胶垫损坏,基础螺栓松动。
“清叶轮、换轴承、换胶垫、紧基础、堵漏风。”
李伟拆开风机壳,刘波用压缩空气把叶轮上的积灰彻底吹扫干净,更换磨损轴承和联轴器弹性胶垫。王师傅紧固基础螺栓,封堵机壳漏点,清理进风口滤网,找正转子平衡。
试车后,震动消失,轴承温度正常,声音柔和,引风正常,锅炉压力稳定。
中午饭送到,三人蹲在车间角落,快吃完,歇十分钟,喝口水,拿上巡检本开始下午全厂巡检。
先把上午修过的提升机、破碎机、制粒机、引风机全部复查一遍,运行都正常。
走到皮带输送机,皮带跑偏刮边,托辊不转,滚筒粘料,清扫器失效。调整跑偏装置,更换不转托辊,清理滚筒粘料,重新固定清扫器,送料正常。